主蒸汽管道堵板閥焊口超聲檢測及裂紋處理

2013-05-24 沈丁杰 湖南省電力公司試驗研究院

  某火電廠300MW機組主蒸汽管道堵板閥閥體與過渡短管為異種鋼對接焊縫,在安裝過程中進(jìn)行超聲波檢測時,發(fā)現(xiàn)2個異種鋼焊縫均存在多處超標(biāo)缺陷;運行1.2萬h后進(jìn)行超聲波檢測復(fù)查時,發(fā)現(xiàn)2個焊縫缺陷均已擴展,且方向性很強,具有裂紋缺陷特征,經(jīng)驗證存在7條裂紋和數(shù)處夾渣、氣孔等。采用多層多道的焊接方式進(jìn)行了焊補處理,焊后立即進(jìn)行熱處理,并經(jīng)檢驗確認(rèn)焊縫缺陷均已處理干凈。

  火電機組的主蒸汽管道是火電廠的重要管道,一旦發(fā)生事故,易造成人身傷亡和設(shè)備重大損壞。某電廠300MW新機組在安裝過程中,超聲波檢測發(fā)現(xiàn)主蒸汽管道堵板閥閥體與2節(jié)過渡短管的廠家異種鋼焊縫存在超標(biāo)缺陷,電廠經(jīng)研究決定監(jiān)督運行。在機組的首次大修檢查中,對堵板閥進(jìn)行復(fù)查時發(fā)現(xiàn)2個焊縫缺陷均已擴展,且方向很強,具有裂紋缺陷特征,決定對其進(jìn)行處理,以消除隱患。

1、機組概況

  4號機組額定容量300MW,鍋爐為DG1025/17.4-II14型亞臨界參數(shù)一次中間再熱單汽包自然循環(huán)固態(tài)排渣煤粉爐,與N300-16.7/537/537型汽輪機配套,2006年6月投產(chǎn),至2008年4月首次大修累計運行1.2萬h。

  鍋爐主要運行參數(shù):過熱蒸汽溫度540℃,過熱蒸汽壓力17.4MPa,再熱蒸汽進(jìn)/出口溫度324.8/541℃,再熱蒸汽進(jìn)/出口壓力3.93/3.73MPa,給水溫度278.4℃。主蒸汽管道為單管系,管道規(guī)格為ID368mm×41mm,材質(zhì)為A-335P91,堵板閥規(guī)格為ID368mm×85mm,閥體材質(zhì)為WC9。

2、超聲波檢測及結(jié)果

  2.1、檢測位置

  檢測位置見圖1,檢測范圍為閥體與2節(jié)過渡短管焊縫,定義爐后側(cè)焊縫為A焊縫,爐前側(cè)焊縫為B焊縫。

主蒸汽管道堵板閥焊口超聲檢測及裂紋處理

圖1 探傷位置示意圖

2.2、檢測基本參數(shù)

  檢測標(biāo)準(zhǔn):DL/T820-2002《管道焊接接頭超聲波檢驗技術(shù)規(guī)程》;儀器型號:HS610;試塊:RB-3/CSK-1B;探頭型號:2.5P13×13K1.5,2.5P8×12K2/K1;實測折射角:K1.48/K1.95/K1.03;檢測靈敏度:Ф3×40-16dB;耦合補償:3dB;檢驗級別:B級;檢測面:單面單側(cè);耦合劑:化學(xué)纖維素。

2.3、檢測結(jié)果

2.3.1、安裝時檢測結(jié)果

  A焊縫共發(fā)現(xiàn)2處超標(biāo)缺陷,缺陷最大當(dāng)量Ф3×40+0dB,指示長度為10mm;B焊縫共發(fā)現(xiàn)4處超標(biāo)缺陷,缺陷均為當(dāng)量Ф3×40-4dB,指示長度為5mm,2條焊縫的缺陷當(dāng)量均超標(biāo),但超標(biāo)幅度不大,指示長度不超標(biāo)。

2.3.2、復(fù)查時檢測結(jié)果

  A,B焊縫實測厚度約為85mm,超聲波檢測發(fā)現(xiàn)2條焊縫均存在超標(biāo)缺陷,其中A焊縫共發(fā)現(xiàn)7處斷續(xù)缺陷,缺陷最大當(dāng)量Ф3×40+15dB,且缺陷的方向性很強,斷續(xù)存在缺陷的長度達(dá)到780mm;B焊縫共發(fā)現(xiàn)4處缺陷,缺陷最大當(dāng)量Ф3×40+11dB,且缺陷的方向性也很強,2條焊縫均不合格。

  A,B焊縫缺陷縱向位置均為距堵板閥臺階約70mm的位置,缺陷的環(huán)向位置(以管道焊縫頂部中點為起點)、埋藏深度及大小見表1,2。

表1 A焊縫缺陷情況

主蒸汽管道堵板閥焊口超聲檢測及裂紋處理

表2 B焊縫缺陷情況

主蒸汽管道堵板閥焊口超聲檢測及裂紋處理

3、缺陷驗證、處理及復(fù)查

3.1、缺陷清除、驗證

  根據(jù)超聲波檢測結(jié)果對焊縫中的超標(biāo)缺陷進(jìn)行定位。真空技術(shù)網(wǎng)(http://genius-power.com/)認(rèn)為缺陷清除采用角向砂輪機切削和磨削的方式進(jìn)行,在清除缺陷的過程中反復(fù)用著色檢測進(jìn)行驗證,以確保缺陷徹底清除。

  在缺陷清除過程中,共發(fā)現(xiàn)7條裂紋、1處條形夾渣、3處夾渣,其中2條裂紋長達(dá)12mm,其他裂紋均長約10mm(見圖2、圖3)。缺陷位置徑向深度,縱向、環(huán)向距離都與超聲波檢測結(jié)果相符;缺陷的性質(zhì)及大小也與超聲波檢測結(jié)果相吻合。

主蒸汽管道堵板閥焊口超聲檢測及裂紋處理

圖2 焊縫5號缺陷形貌圖

主蒸汽管道堵板閥焊口超聲檢測及裂紋處理

圖3 A焊縫7號缺陷形貌圖

3.2、坡口加工

  當(dāng)確認(rèn)缺陷徹底清除后,采用角向砂輪機對挖除位置進(jìn)行坡口加工,直至其形狀滿足補焊要求。

3.3、焊接

  補焊區(qū)全部采用規(guī)格為53.2mm的R407焊條、多層多道的焊接方式進(jìn)行焊接,焊接過程中未發(fā)現(xiàn)任何異常情況,共計消耗焊條1100根。

3.4、焊前預(yù)熱及焊后熱處理

  根據(jù)工藝要求,每條焊縫布置2個測溫點。焊前預(yù)熱溫度控制在300℃;焊接過程中進(jìn)行層間溫度監(jiān)控;焊后立即進(jìn)行熱處理,升降溫速度為1.22℃/min,恒溫溫度740℃、時間4h,降至300℃后空冷。焊接熱處理曲線見圖4。

主蒸汽管道堵板閥焊口超聲檢測及裂紋處理

圖4 焊接熱處理曲線圖

3.5、質(zhì)量復(fù)查

  外觀檢驗:補焊表面無氣孔、咬邊、裂紋等缺陷,外觀檢驗合格。

  硬度檢驗:表面機械磨平光滑,儀器型號為HLN-11A,檢驗標(biāo)準(zhǔn)為GB/T17394)1998《金屬里氏硬度試驗方法》,檢驗合格。

  超聲波檢測:檢驗參數(shù)同2.2,補焊區(qū)未見超標(biāo)缺陷,檢驗合格。

4、結(jié)束語

  通過此次對主蒸汽管道堵板閥廠家焊縫缺陷復(fù)查及處理,可以看出加強火電廠四大管道等重要部件的監(jiān)控、及時消除重大隱患對保證機組安全運行的重要性。

  四大管道作為重要的爐外管道,安裝時一定要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),及時消除安全隱患;對于運行中的四大管道要加強監(jiān)督和檢查力度,防患于未然,確保機組和電網(wǎng)的安全運行;對進(jìn)入超期服役機組、有暫時難以處理的超標(biāo)缺陷的四大管道,為保證機組的安全穩(wěn)定運行,要開展部件的壽命評估工作,以保證設(shè)備運行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。