焦爐水封閥的損壞與更換

2013-06-15 劉合彬 山東兗礦國際焦化有限公司

  水封閥翻板關(guān)閉不到位,無法與橋管噴灑下來的氨水形成有效的水封,在晾焦過程中造成荒煤氣從集氣管倒流經(jīng)橋管、上升管蓋排入大氣燃燒,燒損上升管蓋;且推焦過程中,集氣管內(nèi)的荒煤氣通過橋管、上升管、炭化室與大氣直接相通,存在安全隱患。

1、存在問題

  1)水封閥翻板啟閉困難,在晾焦過程中翻板無法依靠氣缸動力自動開關(guān),時常需要工人到集氣管平臺利用工具撬動,不僅增加了工人的勞動強度,也影響了生產(chǎn)的穩(wěn)定。

  2)水封閥翻板關(guān)閉不到位,無法與橋管噴灑下來的氨水形成有效的水封,在晾焦過程中造成荒煤氣從集氣管倒流經(jīng)橋管、上升管蓋排入大氣燃燒,燒損上升管蓋;且推焦過程中,集氣管內(nèi)的荒煤氣通過橋管、上升管、炭化室與大氣直接相通,存在安全隱患。

2、原因分析

  1)循環(huán)氨水中焦油雜質(zhì)較多,在裝煤過程中大量煤粉與氨水中的焦油黏結(jié)在一起,附著在橋管內(nèi)壁及水封閥翻板上。

  2)晾焦過程中清理橋管內(nèi)壁時,其雜質(zhì)附著在水封閥翻板上。

  3)橋管氨水噴嘴堵塞,氨水噴灑效果較差,荒煤氣無法得到有效的冷卻,在高溫作用下,水封閥翻板附著的焦油、煤粉等雜質(zhì)不斷凝結(jié)結(jié)垢形成硬塊,難以清除。

3、應(yīng)對措施

  1)提高循環(huán)氨水質(zhì)量或在循環(huán)氨水總管上增加過濾器,合理控制無煙裝煤過程中高壓氨水壓力,防止吸力過大造成大量煤粉經(jīng)上升管、橋管進入集氣管。

  2)裝煤前,通過多次啟閉水封閥翻板,使晾焦過程中橋管內(nèi)壁清理的雜質(zhì)完全進入集氣管內(nèi),防止雜質(zhì)沉積。

  3)定期更換橋管氨水噴嘴,保證循環(huán)氨水的噴灑效果。

  4)使用高壓水槍/蒸汽清理水封閥翻板附著的雜質(zhì)。若以上辦法仍無法正常啟閉水封閥,應(yīng)合理安排時間進行更換。

4、水封閥的更換方案及步驟

4.1、更換方案

  1)適當提高更換爐號炭化室兩側(cè)燃燒室溫度,使焦炭提前成熟4h左右,如荒煤氣產(chǎn)生量較大,為改善現(xiàn)場施工環(huán)境,可提前將炭化室推空,空爐更換。優(yōu)點是水封閥更換后,可直接排入推焦計劃,不會造成推焦亂序,缺點是有可能造成立火道高溫,同時施工時間受限制。

  2)適當降低更換爐號炭化室兩側(cè)燃燒室溫度,延長結(jié)焦時間,待正常推焦爐號與更換爐號讓開吊車位置后組織更換,也可將炭化室推空,空爐更換。優(yōu)點是施工時間充足,缺點是易造成推焦亂序。

4.2、更換步驟

  1)關(guān)閉水封閥翻板,關(guān)閉高、低壓氨水球閥,拆開氨水管連接法蘭,拆除上升管蓋氣缸固定底座、水封閥翻板氣缸及配重鐵。

  2)整體吊裝上升管與橋管時,提前調(diào)節(jié)此段集氣管壓力到10~20Pa,待上升管提起后,迅速使用石棉氈填塞水封閥翻板不嚴密處,防止荒煤氣大量逸出,并將橋管放在推焦機軌道內(nèi)側(cè)。

  3)起吊前將水封閥用鋼絲繩捆綁,水封閥提起后,迅速清理集氣管法蘭盤上殘留的密封墊等雜質(zhì),然后使用預制的薄鋼板(帶密封墊)蓋在集氣管斷口上壓實,有效隔離集氣管與大氣的兩排連通。

  4)新水封閥起吊對位后,迅速取出預制薄鋼板,將水封閥與集氣管端口對接,然后向水封閥翻板上注入清水(起到水封作用),并固定水封閥與集氣管固定螺栓。

  5)水封閥安裝就位后,回裝橋管,固定橋管與上升管之間的法蘭,灌漿密封橋管與水封閥承插口,回裝水封閥翻板配重鐵、氣缸、氣線等。