1200mm×800mm三道鎖風(fēng)閥的改造

2013-07-13 陳文勝 鄧州中聯(lián)水泥有限公司

  我公司生料磨入料口安裝1200mm×800mm三道鎖風(fēng)閥一臺(tái),自2008年5月投入使用后,閥板及溜子襯板磨損過(guò)快,使用壽命平均不超3.5個(gè)月,制約了生產(chǎn)的進(jìn)行,必須加以整改。

1、鎖風(fēng)閥結(jié)構(gòu)及問(wèn)題分析

  閥板(自上而下按1、2、3排序)由三個(gè)獨(dú)立的液壓缸推動(dòng),依次打開(kāi)關(guān)閉,閥板材料為8mm+8mm高鉻合金耐磨堆焊復(fù)合板。溜子的底板和兩側(cè)邊板均覆蓋了一層8mm+8mm的高鉻合金耐磨堆焊復(fù)合板(以下簡(jiǎn)稱(chēng)襯板),底板下部另安裝140mm高、寬度同底板尺寸的氣室,在氣候相對(duì)濕潤(rùn)或冬季氣溫較低的時(shí)候要通入熱風(fēng),對(duì)底板進(jìn)行加熱,從而對(duì)物料進(jìn)行烘干,保證下料通暢,但我公司所處區(qū)域氣候溫度相對(duì)較高,氣室一直沒(méi)有使用過(guò)。

  經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察測(cè)量,以及對(duì)閥使用情況的追蹤統(tǒng)計(jì),判斷閥壽命短的主要原因是下料系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)存在缺陷,非設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題。從入磨皮帶落料點(diǎn)到三道閥最上一道閥板的管道長(zhǎng)度為8.5m,垂直落差達(dá)7m,帶有初速度的物料下落后,經(jīng)過(guò)加速形成一個(gè)很大的沖擊力。閥板及襯板抗磨性較好,但受沖擊后很容易成塊脫落,使用期很短。一組(3件)閥板6萬(wàn)多元,每年需3組,加上更換襯板等,年維修費(fèi)用約25萬(wàn)元,間接損失更大。

2、改造方案

  為降低消耗,2010年下半年,我們嘗試用14mm厚,材質(zhì)1Cr18Ni9Ti的耐熱板,作為第1道閥板的材料,其他不變,以進(jìn)行比對(duì)。投入使用1個(gè)月后第1道閥板磨損較嚴(yán)重,但無(wú)裂紋、變形、掉塊等現(xiàn)象,仍能繼續(xù)使用1個(gè)多月;第2、3道閥板磨損較輕,且完好。2個(gè)多月后第1道閥板磨損高度達(dá)400mm,下部非軸端磨損量最多,向上依次遞減,底部邊厚不足3mm,閥板變形嚴(yán)重,但整體性完好,還能勉強(qiáng)使用。第2、3道閥板的磨損量約是原閥板的40%,底邊有少量掉塊。底板上的襯板多數(shù)磨薄個(gè)別磨掉,邊襯板磨損量最少且完好。

  綜合上述試驗(yàn)結(jié)果,2011年1月我們對(duì)三道閥進(jìn)行了改造,改造前后結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。首先對(duì)第1、2道閥板進(jìn)行改造,閥板厚度取16mm,材質(zhì)仍選用1Cr18Ni9Ti,底部加焊4道筋板,材質(zhì)同母板,厚度14mm,寬60mm,長(zhǎng)同閥板寬度,各筋板間距50mm,其他結(jié)構(gòu)不變。其次,把底板割掉不要,把材質(zhì)為Q235、規(guī)格16mm×200mm×1200mm的鋼板條,沿閥寬度方向立焊到氣室壁上,把氣室等分成若干小槽,碎物料填充滿(mǎn)后,以實(shí)現(xiàn)料與料的摩擦。

鎖風(fēng)閥改造前后結(jié)構(gòu)

圖1 鎖風(fēng)閥改造前后結(jié)構(gòu)

3、效果

  改造投入使用兩個(gè)月后,觀察三道閥板均完好,溜子底部小槽已被碎物料堅(jiān)實(shí)地填滿(mǎn),形成一層很好的耐磨層,隔板高度磨掉約5mm。截至2011年6月初檢修拆掉,期間沒(méi)有大修過(guò)。拆除后的閥板磨損嚴(yán)重,底邊已開(kāi)始出現(xiàn)掉塊、卷邊;氣室隔板被磨下去25mm左右,個(gè)別邊襯板需進(jìn)行挖補(bǔ)。使用效果比較滿(mǎn)意。因此,用1Cr18Ni9Ti閥板對(duì)三道閥板進(jìn)行了更換,將磨掉的隔板高度補(bǔ)到原高度。

  此次改造后,維修費(fèi)每年可降到原費(fèi)用的1/3,磨機(jī)的工況穩(wěn)定。