燒堿濃縮裝置I效氣液分離器真空度低的原因及處理方法

2013-10-01 黃林 南寧化工股份有限公司氯堿廠

  分析了二效升膜式燒堿濃縮裝置中I 效氣液分離器真空度低的原因及處理方案。經(jīng)過整改濃縮裝置真空度恢復(fù)正常,降低了燒堿濃縮裝置的蒸汽消耗。

  南寧化工股份有限公司現(xiàn)有1 套6 萬t/a 50%燒堿濃縮裝置,近期,生產(chǎn)中出現(xiàn)I 效氣液分離器真空度低的問題, 造成燒堿出料濃度低和蒸汽消耗大的情況。

1、50%燒堿濃縮裝置的工藝流程

  50%燒堿濃縮裝置工藝流程示意圖見圖1。將32%的燒堿送入II 效蒸發(fā)器中, 與I 效產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)行換熱,濃縮液和三次蒸汽進(jìn)入II 效氣液分離器中被分離,50 ℃左右的三次蒸汽從分離器頂部排出,濃縮液從分離器底部排出。過料泵把40%濃縮液輸送入1# 預(yù)熱器和2# 預(yù)熱器,分別被50%液堿和生蒸汽冷凝水預(yù)熱。濃縮液被預(yù)熱至125 ℃后,進(jìn)入Ⅰ效蒸發(fā)器與鍋爐送來的生蒸汽進(jìn)行換熱,產(chǎn)生的二次蒸汽和50%燒堿進(jìn)入I 效氣液分離器被分離, 二次蒸汽從分離器頂部排出,50%液堿從分離器底部由成品泵送入1# 預(yù)熱器, 再經(jīng)過成品堿冷卻器降低溫度至40~50 ℃后送去成品槽。

2、原因排查及處理

  該裝置的蒸發(fā)器采用板式換熱器升膜式蒸發(fā)。在正常開車運(yùn)行時,I 效蒸發(fā)器的真空度≤-30 kPa,II效蒸發(fā)器的真空度≤-84 kPa。根據(jù)氣液相平衡原理,氣相壓力越低,液相轉(zhuǎn)換為氣相所需的溫度則越低,液相更容易往氣相轉(zhuǎn)換。因此,真空度指標(biāo)在燒堿濃縮生產(chǎn)過程中非常重要,真空度越低,濃縮過程所需求的熱量越少,消耗的蒸汽則越少。

燒堿濃縮裝置I效氣液分離器真空度低的原因及處理方法

  從近期裝置的運(yùn)行狀況來看,II 效蒸發(fā)器的真空度為-88 kPa,I 效蒸發(fā)器的真空度則在-25~10 kPa 之間波動。真空度的波動使得產(chǎn)品濃度受到很大影響,同時,使得50%燒堿的噸堿蒸汽耗也相當(dāng)高, 為了使堿濃縮裝置能正常運(yùn)行并降低蒸汽消耗,必須對I 效真空度低的問題進(jìn)行排查并處理整改。

  2.1、檢查裝置真空系統(tǒng)的設(shè)備管道

  首先, 對真空系統(tǒng)進(jìn)行充壓縮空氣升壓試漏的方法。真空系統(tǒng)包括I 效蒸發(fā)器和氣液分離器及其連接管道,在0.3 MPa 的氣體壓力下進(jìn)行保壓,壓力有明顯下降趨勢。使用肥皂水對真空系統(tǒng)的管道和設(shè)備的各個焊口及法蘭處進(jìn)行試漏, 發(fā)現(xiàn)I 效氣

  液分離器頂部與二次蒸汽管連接處存在1 條長約50 mm、寬約5 mm 的裂痕。對該漏點(diǎn)進(jìn)行焊接補(bǔ)漏處理后,再進(jìn)行一次壓縮空氣升壓試漏,在0.3 MPa壓力下保壓約一小時, 發(fā)現(xiàn)壓力并沒有明顯下降。試漏后,各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)與檢修前對比見表1。

表1 堿濃縮系統(tǒng)檢修前后指標(biāo)對比情況

堿濃縮系統(tǒng)檢修前后指標(biāo)對比情況

  在漏點(diǎn)消除后,I 效真空度有所提高,但仍未達(dá)到原先正常生產(chǎn)的指標(biāo),波動幅度還較大,容易產(chǎn)生濃度不合格產(chǎn)品, 而且噸堿蒸汽消耗也比較高。因此,仍然需要繼續(xù)對該問題進(jìn)行排查。

  2.2、檢查I 效蒸發(fā)器

  I 效蒸發(fā)器為板式換熱器, 熱介質(zhì)為鍋爐生產(chǎn)的生蒸汽,冷介質(zhì)為50 ℃的40%燒堿。若蒸發(fā)器出現(xiàn)內(nèi)漏,則蒸汽就會進(jìn)入堿路,從而進(jìn)入到I 效氣液分離器中,造成氣相壓力升高。將蒸發(fā)器板片拆卸檢查,并未發(fā)現(xiàn)有明顯的板片破損,板片膠墊也沒有破損。將蒸發(fā)器重新組裝后,封閉蒸發(fā)器蒸汽出入口閥門,單獨(dú)用壓縮空氣對蒸汽面進(jìn)行保壓試漏。蒸發(fā)器在0.3 MPa 的壓力下保壓約一小時, 并未發(fā)現(xiàn)壓力有明顯下降,可以證明蒸發(fā)器沒有內(nèi)漏。

  2.3、檢查Ⅱ效蒸發(fā)器的冷凝水管

  I 效氣液分離器產(chǎn)生的二次蒸汽用于II 效蒸發(fā)器中加熱進(jìn)料的32%燒堿,二次蒸汽加熱后產(chǎn)生的冷凝水排入冷凝水罐。II 效蒸發(fā)器的冷凝水排放不順暢是造成I 效蒸發(fā)器氣相壓力高并波動幅度大的主要原因。在冷凝水管進(jìn)入冷凝水罐處有1 只疏水閥,其作用為當(dāng)冷凝水罐液位低時自動關(guān)閉,保證二次蒸汽不會經(jīng)過冷凝水罐排出而造成蒸汽的浪費(fèi)。將該閥門拆下檢查后發(fā)現(xiàn),閥門浮球開關(guān)不靈活,造成了冷凝水排放時而通暢時而閉塞, 二次蒸汽冷凝水排放不及時,形成了I 效真空壓力上下波動的現(xiàn)象。

  將疏水閥改用一段不銹鋼法蘭短節(jié)代替, 只需要保持冷凝水罐液位不低于30%,則可以保證冷凝水排放管內(nèi)形成液封,防止二次蒸汽排出浪費(fèi),避免了閥門的阻力。整改前后的裝置運(yùn)行狀況見表2。

表2 檢修前后裝置運(yùn)行情況

檢修前后裝置運(yùn)行情況

  由表2 可見,改造后,I 效蒸發(fā)器的真空度明顯提高,并且更加穩(wěn)定,產(chǎn)品的濃度也比較穩(wěn)定,未出現(xiàn)不合格品,蒸汽消耗也明顯降低。

3、結(jié)語

  實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中只要注意參數(shù)的變化并控制好,及時監(jiān)控機(jī)泵、換熱器、蒸發(fā)器及各罐體的運(yùn)行情況,則能使該套老裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。