大平均功率螺旋線行波管的研制

2010-01-25 汪春耘 南京三樂電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司

  為滿足整機已定型機的需要而研制的X 波段大工作比螺旋線功率行波管。該管采用無截獲柵控電子槍、帶相速跳變的慢波系統(tǒng)、PPM 聚焦系統(tǒng)、兩級降壓收集極和強迫風冷。該管電子槍、慢波系統(tǒng)、收集極和磁聚焦系統(tǒng)的設計采用了CAD 技術(shù),在高頻段與收集極間使用了再聚焦減少電子返轉(zhuǎn)技術(shù),加上整管良好的散熱與可靠的包裝結(jié)構(gòu)、嚴格的裝配工藝,最終保證了行波管有很高的效率,很大的平均功率、很好的過激勵特性及能在機載的嚴酷環(huán)境條件下可靠工作。

1. 引言

  2006 年,在完成4kW、3%螺旋線行波管(以下簡稱A 管)的研制任務后,我們開始研制4kW、6%的螺旋線行波管。由于整機已定型,因此所有指標及外形、安裝尺寸必須與整機上的行波管相同。

  根據(jù)用戶給定的指標和外形尺寸,該管應為螺旋線行波管。對螺旋線行波管而言,五百兆帶寬不算寬,34dB 的增益也不高,關(guān)鍵是6%的工作比,兩級降壓收集極以及大于30%的總效率。這三項指標也正是該項目的難點所在。2003 年,在限定的尺寸內(nèi),我們做出輸出功率4kW、工作比3%、一級降壓收集極、總效率大于25%的行波管。2005 年,我們研制出兩級降壓收集極。這些都為4kW、6%的螺旋線行波管研制打下了良好的基礎。

2. 技術(shù)指標

  X 波段,帶寬0.5GHz;脈沖輸出功率4kW,工作比6%;兩級降壓收集極,總效率大于30%;SMA 同軸輸入, FBP-100L 法蘭輸出。

3. 研制方案

  由于無樣管,我們只能針對該管的特點、進度要求、工藝的繼承性及我廠當時的情況,在A管的基礎上,改善螺旋線散熱結(jié)構(gòu)。設計時要求行波管必須具有高可靠的電子槍,能耐低氣壓及能耗散高功率的高可靠兩級降壓收集極,具有高電子互作用效率的螺旋線慢波電路,正確的PPM 聚焦系統(tǒng)以及高可靠的結(jié)構(gòu)設計。

3.1 總體設計

3.1.1 電壓、導流系數(shù)及電子效率

  對于替代管,電壓、電流都是確定的。

  根據(jù)用戶用戶技術(shù)指標,選同步電壓Uo=12kV,陰極電流 Ikp=1.65A,這時導流系數(shù)

  Pμ=1.25μP;若輸出功率Pout =4kW ,則電子互作用效率 ηe=0.20。

3.1.2 電子注流通率、收集極降壓及總效率

  由常規(guī)計算及經(jīng)驗估算得出:

  若Uo=12kV,Uc1=8kV,Uc2=4kV,Ib =24mA,Ic1=50mA,Ic2 =25m,Pout =4kW,則總效率η=0.304。

3.2 電子槍設計

3.2.1 電子槍參數(shù)

  電壓12kV,電流 1.65 A,導流系數(shù) Pu=1.25μP,注半徑 b=0.6 mm

3.2.2 CAD計算

  A 管電子槍總體指標滿足該管的要求。我們通過烏克蘭軟件包里的optic程序?qū) 管電子槍加新的磁路結(jié)構(gòu)進行計算調(diào)整,計算得到的電子槍參數(shù)如下:

  電壓12 kV,柵極電壓180 V,電 流 1.665 A,導流系數(shù) Pu =1.26μp,注半徑 b =0.59 mm,射程Zm =16 mm。帶磁場的電子槍計算結(jié)果見圖1:

3.2.3 電子槍的結(jié)構(gòu)及可靠性設計

  考慮該管為機載管,試驗條件比較苛刻,沖擊強度、掃頻振動等要求遠高于一般行波管的試驗條件,所以,我們把電子槍結(jié)構(gòu)強度、可靠性放在第一位。電子槍內(nèi)的支撐件、熱屏蔽件均采用釬焊或激光焊,確保電子槍各個零部件結(jié)構(gòu)的可靠性。

  電子槍打火是A 管比較突出的問題。我們做了以下改進:

  1. 提高電子槍內(nèi)零件的光潔度;

  2. 改進連接件形狀,盡量減少尖角,同時在局部作遮擋;

  3. 改進槍殼,去除靠近聚束極的一個封接環(huán),槍殼直徑略放大;

  4. 槍殼焊接由銀焊改為銅銀焊,解決銀蒸發(fā)問題;

  5. 在槍內(nèi)裝消氣劑。

3.3 慢波線的設計與振蕩的抑制

3.3.1 慢波線和夾持桿的選取

  慢波線的設計經(jīng)過了兩個階段。第一個方案,慢波線采用了薄螺旋帶,夾持桿為矩形氧化鈹桿,b/a較大,考慮到該管頻帶較窄,故未采用相速漸變技術(shù)。2007 年初,我們做出了性能指標全部達標的行波管。但是,4 只行波管在6%工作比工作50 小時左右時,全部燒毀。我們及時對燒毀的管子進行了解剖分析。從解剖管看,均是輸出螺旋線燒斷,且有夾持桿熔化現(xiàn)象。

  經(jīng)討論,我們認為:

  1) 管子工作時,管內(nèi)溫度很高。當螺旋線支撐材料溫度超過500℃時, 氧化鈹瓷導熱率隨溫度升高急劇下降,而此時氮化硼的導熱率明顯優(yōu)于氧化鈹瓷。

  2) 受裝配方法影響,薄螺旋帶變形;薄螺旋帶功率容量不夠。

  3) b/a 較大,影響了電子流通率;

  4) 電子效率偏低。

  針對存在的問題,我們修改了設計方案:

  1) 加寬加厚螺旋帶,加大螺旋線功率容量;

  2) 夾持桿由矩形氧化鈹桿改為矩形氮化硼桿,確保導熱途徑暢通;

  3) 加大輸出螺旋線內(nèi)徑,改善動態(tài)流通;

  4) 采用相速漸變技術(shù),提高電子效率。

3.3.2 慢波線的設計

  我們現(xiàn)在使用的計算程序在電子槍計算時較準,但在高頻計算時偏差太大。而相速漸變離開計算機幾乎不可能實現(xiàn),在國內(nèi)外所有文章中都不會出現(xiàn)跳變的具體數(shù)據(jù)。在哪兒跳?跳多少?

  在無任何其他新程序時,我們采用了計算和裝管相結(jié)合的方法,不斷總結(jié)經(jīng)驗,不斷修正程序,在一年多的時間內(nèi),我們進行了上千次的計算,數(shù)十次裝管,最終將電子效率由18% 提高到23% ,圖3為相速漸變示意圖。

3.3.3 衰減與切斷

  該管采用一次切斷。為了獲得高效率,輸入段增益低一點,輸出段增益盡量高一點。輸出段采用相速跳變后,起振條件改變了,輸出衰減器比原先縮短15mm。切斷兩邊設置的碳膜衰減器,實現(xiàn)了良好的阻抗匹配。

3.4 輸能裝置的設計

3.4.1 輸出窗

  考慮到同軸與波導轉(zhuǎn)換處既要電接觸可靠,又要保證氣密,我們將波導接入了真空。這就帶來兩個問題,一是要加一個盒形窗,二是盒形窗有一定的高度,會占用管子下部的風道。

  早期盒形窗與波導用氬弧焊連接(圖6)。后改為盒形窗與波導直接硬焊(圖7)。這種結(jié)構(gòu)更可靠,同時可以為風道增加4.3mm 高度。